石油壹号网消息 “我们成功了!” 12月13日,川庆钻探公司页岩气工厂化压裂指挥中心一片欢腾。中国石油首次应用拉链式压裂技术,对长宁H3平台H3-1井、H3-2井实施拉链式压裂,从12月6日7时至13日21时,完成两口井24段加砂压裂,平均每天压裂3.16段,最高一天压裂4段,极大提高了压裂时效。
中国页岩气开发在过了出气关后,面临的就是如何实现经济规模有效开发。如果应用传统压裂技术每天最多压裂2段,耗时长、成本高,不利于大规模开发。这次先导性试验的成功,标志中国有能力应用最新技术开发页岩气藏。
川庆钻探致力于页岩气高效开发研究,不断学习借鉴北美页岩气开发技术,通过对威远长宁、富顺永川、昭通、涪陵页岩气区的32井次、182层/段压裂改造实践,初步形成了集设计、材料、施工配套与后评估一体化的页岩气储层改造技术。
这次压裂是川庆钻探继岳101-94井组进行双水平井工厂化压裂试验后,在H3平台H3-1井、H3-2井进行的一次集试气、射孔、下桥塞、压裂、微地震监测、连续油管钻磨、地面配套等全井总承包技术服务的先导试验。
据了解,川庆井下作业公司出动21台2000型压裂车,应用即配即注地面工艺技术,在最高泵压87.19兆帕、最大排量每分钟11.9立方米,最高砂浓度每千克253立方米的情况下,注入地层总液量4.32万立方米,总砂量1908.73吨,实现了施工作业的规模化、工艺实施的流程化、组织运行的一体化、生产管理的精细化、现场施工的标准化。
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