石油壹号网消息:9月22日,吉林油田伏龙泉气田新开发的伏26井已持续高产348天,累计产气1246万立方米。另外,这个气田新开发的30口气井累计产气达2.1亿立方米。由此,伏龙泉气田成功摘掉低效气田的“帽子”。这主要得益于吉林油田科研人员以科技为先导,开展压裂技术高效攻关,在低效气田成功“种植”高产井。
伏龙泉气田属于浅层气藏,气井生产完全依靠自喷,没有高产井,98%以上的气井日产在2000立方米至3000立方米左右。吉林油田油气藏改造科研人员紧密围绕致密气藏评价,科学开发部署,针对伏龙泉气田储层特点及压裂技术难题,展开压裂技术连续攻关与实验,取得重大技术突破。
开展岩芯实验,成功评价压裂关键参数。吉林油田科研人员通过实地踏勘核定参数,充分认识到伏龙泉气田属于复杂致密气藏微纳米孔隙结构,其特殊的相渗特性使低压气藏易产生水锁伤害。根据气藏特点判定,该致密气藏岩石具有较强可压性成缝机理,可采用滑溜水压裂方式,有效降低储层断裂韧性,促进裂缝面的剪切滑移,有利于形成缝网。
在压裂参数科学评价的基础上,科研人员成功研发低摩阻、高效助排滑溜水压裂液体系,在伏龙泉气田营城组开展前置滑溜水裂缝控制压裂技术试验,配套应用变粒径支撑剂组合支撑技术和桥塞分层套管压裂一体化工艺,增加了改造体积,减少地层污染,使伏龙泉致密气藏产能获得突破。今年年初,现场应用27口气井,压后一次直排率较常规压裂提高13.9%,压后见气率达到78.6%,高于往年11.9%。伏26井套管桥塞四层分压,总砂量达160立方米,总液量为4983立方米。其中,滑溜水为3935立方米。压后获高产气流,最高日产气量达17.6万立方米,打破了伏龙泉气田无高产气井的尴尬局面。
针对伏龙泉登娄库组低压、敏感性气藏的特点,吉林油田科研人员开展以储层保护为核心的全程清洁无残渣滑溜水压裂技术试验,利用滑溜水低表面张力、低黏度易滤失的特点,有效疏通孔喉,改善基质渗透率,提高地层能量,达到解除水锁、减少地层伤害的目的。科研人员在现场试验4口井,压后快速排液迅速见气。其中,伏234井压后油压4兆帕,日产气2.15万立方米,见气率为84.6%,高于去年18个百分点。
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