由于全方位实施精细管理措施,今年承担陇东老区开发的长庆油田采油二厂,已挖潜增效1600多万元。9月22日,长庆油田精细管理工作办公室负责人说:“采油二厂挖潜增效取得的成果,只是长庆油田精细管理成果的一个缩影。”
今年年初以来,长庆油田在开展“精细管理提质增效年”活动中,坚持“精准布井、精细开发、精益管理”“三曲同奏”“三不同走”原则,用3个“精”字换来生产经营形势的大好转,凸显了精细化管理提质增效的大手笔。
长庆油田在加强油气藏研究、优化储层改造工艺的基础上,从井位、井型等多方面不断优化调整布井方案,在今年已完钻的近200口探评井上,共发现25个高产目标区,扩大了22个油藏规模区,落实了6个油藏规模,全面落实了今年420万吨产能建设部署,并为明年准备了60万吨的建产规模。
用最少的投入提高单井产量或在产量一定的情况下降低成本,是长庆油田精细化管理提质增效的主攻目标。面对品质不一的油气井,长庆油田各采油采气单位坚持“保护高产井、治理低产低效井、恢复长关井”原则,保证高产井不掉产,低产低效井不掉队,长关井不枯死,激发每口井在油气生产中的正能量。随着气田开发年限的不断增加,保障老气田稳产成为亟须解决的问题。
针对榆林气田南区和子洲气田开发时间长、气井产量递减明显、气井积液日益严重等现状,采气二厂不断调整气井管理对策和“排水采气”管理思路,将“解决积液”转变为“预防积液”,提前实施泡沫排水等工艺措施,让“老病”气井重返“青春”。截至目前,今年已累计实施泡排作业2970井次,措施增产天然气量达到1.18亿立方米,全厂天然气产量较去年同期增长9000多万立方米。
长庆油田把精益管理贯穿到油气开发生产经营的全过程,不放过每一个增效环节,在取消无效产能项目上节约一些;提高单井产量,靠多产油气多赚一些;关闭低产低效井少亏一些;精细油井管理,在井下维修费上少投入一些;强化管理,在相关费用上少支出一些;优化人力资源,在人工成本上控制一些。
采油九厂五谷城作业区,面对系统陈旧、油井老、稳产难等不利因素,制定从作业区、井区,到每一个站、每一口井的精细管理措施,在安全生产、成本不超的情况下,原油综合递减率由上年的10.7%下降到现在的8%,员工人均节约挖潜2000余元。
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