中国石油网消息 今年二季度,兰州石化石化厂树立“大生产大优化”理念,统筹组织乙烯装置生产,做好裂解炉与初馏系统、压缩机洗苯塔与分离系统以及燃料动力系统的衔接与平衡,提高产出投入比例,双烯收率达到46.79%,创造了近5年来最高纪录。
今年,兰州石化石化厂裂解气压缩机的复水器、4台段间换热器发生泄漏,影响了机组的稳定运行,造成机组无法保证足够的真空度。同时,裂解装置的稀释蒸汽汽包因服役到期需要更新。石化厂综合了装置持续稳定生产与彻底消除隐患两方面因素,以不停车检修为原则,充分考虑需检修设备在线切出的工艺风险和检修更换的施工风险,编制临时操作方案,明确工艺变更步骤,反复审核并敲定了施工方案,制定风险削减措施,实现了设备的顺利检修与更换。
为保证低投油负荷状态下双烯收率最大化,石化厂调整操作方案,提高丙烷等轻质原料的投入比例。同时,根据单台裂解炉中裂解气组分的分析数据,控制好裂解温度,保证裂解气中乙烯、丙烯的比例最大化。二季度,石化厂还对G、H两台裂解炉的对流段进行化学清洗,提高10兆帕蒸汽产量,为裂解气压缩机提供充足的透平动力,从而提高机组转速,使裂解气量每小时增加了2吨。
石化厂优化烯烃装置碳二加氢系统的操作,将乙烯塔塔釜乙烷含量、丙烯塔塔釜丙烷含量分别控制在0.2% 和0.6%以下,减少塔釜损失,确保塔顶产出最大量的乙烯和丙烯。
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