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冀东南堡油田水驱开发实现“三升三降”

来源: 中国石油报    责编: 旋     发布时间:2018-02-07 08:43

油水井精准挖潜

精细注水常态化

中国石油网消息(记者朱米福 通讯员华雪妍)2月2日记者获悉,2017年,冀东南堡油田开发指标持续向好,水驱储量控制、水驱储量动用程度及油藏压力保持水平分别提高3.1、2.5和0.9个百分点,自然递减率、综合递减率、含水上升率分别下降1.7、0.2、1.7个百分点,实现“三升三降”。

精心编制综合调整方案,指导油藏开发科学合理。南堡作业区技术人员深入开展油藏精细描述,在综合调整方案覆盖的15个开发单元进行油藏地质再认识;针对不同开发阶段油藏开展个性化描述,制定不同类型油藏合理开发技术政策;针对地质储量和开发潜力展开调查与评价,合理解释井组注采矛盾29个,对7个开发单元实施综合治理调整,累计增注1.89万立方米、增油0.8万吨。

精细实施措施研究,精准挖掘油水井潜力。在措施难度逐年加大的情况下,技术人员注重油藏动态变化及综合治理需求,持续优化油水井措施方案,共实施油水井措施240井次,增油9.1万吨。通过加大整体压裂改造规模,在南堡4-1区、南堡4-3区低渗透油藏取得较好效果,油井阶段增油0.74万吨,水井阶段增注13.9万立方米。作业区对“两低一关”井实施专项治理,共治理长关井23口、低产低效井52口,阶段增油1.8万吨、增注3.6万立方米。

常态化推进精细注水,夯实稳产基础。技术人员以精细调查、精细配注、精细治理、精细监测“四个精细”为核心,围绕提高控制程度、提高注水效率、提高动用程度、提高注水能力“四个提高”的任务,通过强化注水区块综合治理,确保注上水、注够水、注好水,夯实稳产基础。

针对天然水驱油藏,技术人员开展控水稳油提高采收率技术研究与剩余油挖潜,加大气体采油潜力研究与整体实施力度,共实施气体采油措施56井次,年增油1.2万吨。

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