3月22日,茂名石化炼油分部白土精制装置原用于加热炉的瓦斯系统割除,这标志着原来的加热炉系统被彻底拆除,白土精制装置告别了20多年沿用炉子加热的历史。
7年前,炼油分部对白土精制装置实施了一项重大的技术改造,一项“汽代炉”技措项目改造,为白土精制装置能耗带来质的飞跃。
“汽代炉”项目投用7年来取得了技改的良好效果,2月,白土精制装置月综合能耗2.426千克标油/吨,2011年2月的能耗为5.625千克标油/吨,与7年前该装置还没有实施以蒸汽代替加热炉时的能耗相比,能耗下降了3.199千克标油/吨,技术改造后,装置能耗仅为原来的43%。
因新项目改造的需要,白土精制装置加热炉及燃料油系统需要拆除,由于加热炉及燃料油系统长时间不用,加热炉废弃时间长,存在吹扫难、燃料油粘度大等问题,且在边生产边施工的方式下对炉管割除,在任务重、时间紧的情况下,为了尽快交出给施工方,工艺、设备、安全三大专业共同配合,工艺员柯汉文主动发挥自身的技术特长,针对两套加热炉系统流程复杂,制定出完善的吹扫方案,优化吹扫方法,对吹扫过程的每一细节进行跟踪,及时解决蒸汽无法吹动燃料油、燃料油系统管线减薄穿孔的难题,在吹扫过程做到了扫得净、放得空、无污染,使加热炉系统能1个月内按时、按高标准地交出施工。
在过去,旧加热方式不仅要消耗大量的燃料油、燃料气,也消耗了部分的蒸汽,对润滑油粘度指数高、比色大、中和值难控的油品,炉温也不好控制,对加工高端润滑油非常不利,白土精制装置通过“先加热后加白土”的方式,以蒸汽加热方式替低燃料油、燃料气,这种大胆创新的节能减排项目不仅取代了加热炉,减少了二氧化碳的排放,还充分利用了厂部的富余蒸汽,项目投用以来,每年为装置节省燃料油与燃料气1600吨/年,扣除蒸汽成本,节省燃料达到成本200多万元/年。(杨永玲)