中国石油网消息 (通讯员熊巧红李昊辰) 4月20日4时,华北油田储气库管理处苏4-3井修井作业安全完井。这口井首次采用新型国产可溶解球座和可溶解球施工工艺,降低了生产成本和施工风险;替换环空保护液留出空间并注入氮气,使环空挤压应力“软着陆”,提升了环空带压管控治理水平。
注采井修井作业是苏桥储气库群提高注采气量的关键。苏4-3井是一口再利用老井,经过几个注采周期的运行后环空带压。为保证安全生产,相关专家对环空带压原因进行分析,认为这口井需进行注采修井作业,恢复采气管柱的密封性,并满足储气库井扩容达产的要求。
苏4-3井在施工过程中,采用新型国产可溶解球座和可溶解球施工工艺,其费用比进口可溶球低30%,不仅采购周期短,而且可减少钢丝作业投、捞油管堵塞器这道工序。
过去套管中灌满环空保护液,由于储气库井注采气时井温剧烈变化、管柱蠕动,造成压缩性差的环空保护液受挤压产生对于完井井下工具“硬着陆”的应力,会缩短井下工具的使用寿命。
苏4-3井在最终替换环空保护液时留出空间并注入氮气,形成缓冲气垫,减少井温剧烈变化、管柱蠕动对可取式封隔器的冲击力,使环空挤压应力“软着陆”,从而达到提升环空带压管控治理与延长作业周期的目的。