5月份,茂名石化化工分部龙头裂解车间持续深化精细管理,加强系统的优化调整和技术攻关力度,克服装置生产瓶颈,始终保持了乙烯装置的高负荷安全生产,实现增产增效。两套裂解装置月累计产量10.11万吨,创历史同期新高。
加强系统多处优化调整,降低乙烯产品损失,增加乙烯产量。5月份,由于受高温天气影响,裂解装置三元系统的出口压力偏高,使三元制冷系统的甲烷组份偏少,导致分离系统高压甲烷和中压甲烷的乙烯损失增大,减少了乙烯产量。为此,裂解车间全力以赴实施技改,通过优化冷却水的用量,降低三元制冷出口压力,优化三元制冷系统的组份。月中期,他们成功使脱甲烷塔顶温度降至-132.4℃,高压甲烷的乙烯损失下降为0.224 t/h,5月份的最后10天里减少损失53.76吨,增加效益17.2万元。同时,裂解车间分离岗位联合压缩岗位、裂解炉岗位,优化调整燃料气系统压力及再生系统压力,降低低压尾气背压,减少C-400出口排火炬情况,从而减少低压尾气中乙烯的损失。
加强技术攻关力度,及时处理好1#装置H-118炉间排根部阀阀体泄漏,避免非计划停炉影响乙烯产量。5月份,1#裂解装置H-113炉正在进行样板炉改造,乙烷炉对于装置高负荷运行尤为重要。为了做大乙烯产量,保证装置高负荷安全运行,裂解车间克服阀体温度高压力高的技术难题,加班加点,采取正确措施,及时对H-118炉间排根部阀阀体泄漏进行带压堵漏,成功避免了H-118炉非计划停炉带来减少乙烯产量的影响。(周芳)