中国石油网消息 (通讯员徐佳 康辉 贺瑞萱)10月20日,从长庆气区传来喜讯,千口气井评价挖潜工程已使靖边、榆林、苏里格等气田的286口关停气井“起死回生”,日增产气量达到240万立方米以上,单井平均日增产0.8万立方米,目前累计增产气量突破2亿立方米,折合油气当量达到16万吨。
“千口气井评价挖潜工程,就是对昔日的‘老少边穷’重新评估对症下药,最终抱出‘金娃娃’实现华丽转身。这是油田公司确保‘稳油增气、持续发展’战略目标实现的重要增产抓手,不仅有助于打好冬季保供战,也对长庆油田实现5000万吨高质量发展意义重大。”千口气井评价挖潜工程项目组负责人这样说。
经过20年的开发建设,长庆气区配套建成苏里格、靖边、榆林、子洲、神木五大主力气田。但随着气田开发程度的加深,气田综合递减加快、水气比增高、井筒腐蚀堵塞程度加深等问题逐步暴露出来,气田稳产形势日益严峻。为确保长庆气区长期稳产和可持续发展,长庆油田公司决策并启动了气井评价挖潜工程,整合公司优势资源,成立千口气井评价挖潜工程项目组,全面开展综合治理,助力长庆气田高质量发展。
今年年初以来,千口气井评价挖潜工程项目组与气田开发事业部、勘探院、油气院以及各采气厂等紧密配合,对目前长庆5大气田已投产的1.4万余口气井进行了拉网式排查,摸清了关停气井的基本情况。通过综合考虑气田开发阶段、剩余储量分布、储层物性、气井生命周期、地面工艺、井筒状况及措施在现场应用的效果等因素,进行横向纵向对比分析,摸清气井的底子,针对不同气藏、不同井型、不同生产方式,制定不同挖潜措施方案,确保开发效益最大化。目前已制定各类措施井方案348个,组织实施290口,方案有效率达到100%。
让低产低效井重焕生机,科技必不可少。长庆气田联合开发并成功应用的同步回转增压排水采气技术,在苏里格气田48口气井上成功应用,取得良好效果。截至10月20日,增产气量达到2200万立方米,有效解决了苏里格气田井筒积液造成气井关停的问题。目前,已初步形成了枯竭井转层开发技术、关停井复产挖潜技术和低产井稳产挖潜技术等三大类15项主力挖潜技术体系,为气区后期挖潜稳产奠定了坚实基础。
按照“三靠前”的工作原则,项目组管理层全部进驻生产一线,靠前决策、靠前指挥、靠前协调,措施施工高效开展。在G34-XX井开展的气井大修,从队伍搬家到完工仅用15天,投产后累计增产438万立方米;榆43-XX井21天时间完成了四次酸洗、三次碱洗、一次储层解堵剂加注的措施工作量,投产后已累计增产200万立方米。截至目前,已完工的286口气井,措施有效率达到98%以上。
据估算,今年长庆油田关停井措施治理工程可治理恢复关停井300口,增产气量3.5亿立方米,折合油气当量28万吨,可以降低气田综合递减率0.93个百分点。